机械手电梯回生电阻的作用异常怎么回事

第1篇三菱数控系统的调试
第1章数控系统的连接和检查
1.1三菱数控系统使用的强电
1.2三菱数控系统使用的DC24V
1.3对接地装置的检查和要求
1.4对输入输出信号的连接和
1.5其他连接注意事项
附錄2三菱CNC开机前检查设置
附录3数控系统调试常用表格
第2章数控系统开机前后对硬件设置
2.1对驱动器站号的设置
2.2对远程I/O单元的设置
基本I/O连接时的設置
“控制柜I/O单元”相连接
2.4E60系统开机后基本参数
2.4.1基本参数的设置
2.4.2伺服电动机参数的设置
2.4.3主轴参数的设置
2.5M70系统开机后的参数设置
2.5.1设定数控设備类型
2.5.3其他参数的设置
2.6开机后常见的故障报警及
第3章M70系统操作界面的使用
第4章数控系统内置PLC固定接口
第5章数控系统内置PLC固定接口
5.1输出型数據接口的定义
第6章数控系统内置PLC固定接口
第7章数控系统内置PLC固定接口
7.1输入型数据接口的定义
第8章实用PLC程序结构
8.2“工作模式选择部分”程序嘚
8.6对M、S、T指令的处理
第9章信息程序的编制及其与PLC
9.1信息程序的开发使用的软件
9.2由PLC程序所开发的信息
9.3信息程序的编制要点
9.4编制PLC信息程序的具体
9.5信息程序和PLC主程序之间
9.6与信息程序相关的参数
附录E60开机界面设定方法
第10章数控车床的PLC程序
10.1数控车床刀架换刀的工作
10.2数控车床的换刀动作及
10.3換刀过程的其他问题
10.4关于液压卡盘的安全工作
10.5液压尾座的工作模式
第11章数控加工中心斗笠式刀库
11.1斗笠式刀库的基本特点
11.2M70系统内置刀库的设置
11.3换刀专用指令的使用
11.4换刀PLC程序的编制方法
11.5换刀宏程序的编制方法
11.6刀库换刀的安全保护
11.7刀库换刀调试必须注意的
第12章机械手刀库的PLC程序开發
12.1机械手刀库的工作特点
12.2M70数控系统内置刀库的
12.3换刀专用指令的使用
12.4换刀宏程序及PLC程序的
12.5刀套号与实际刀具号的
12.6刀库调试必须注意的问题
第13嶂机械手刀库刀套内实际刀具
13.2刀库中的两套坐标系
13.3M70数控系统“刀库运行监
13.4刀套坐标系显示程序的
第14章PLC程序编制技术要点
14.1各NC系统可以使用的
14.2PLC高速处理和主处理的区别
14.4计时器T、计数器C数值
14.6通过PLC程序对部分参数的
14.7PLC程序与宏程序的接口
第15章基本参数的功能及使用
15.1基本参数的定义
16.2回原點专用参数
16.4第2类轴规格参数
17.3E60系统主轴电动机参数
17.4M70系统主轴电动机专用
第18章数控系统回原点及坐标系的
18.1相对位置检测系统回原点
18.2绝对位置检測系统的回原点
第19章数控系统故障分析
19.1数控系统的故障分析及排除
19.1.1故障判断的一般方法
19.1.2数控系统的常见的故障
19.1.3排除故障的一般方法
19.2数控系統烧损的主要类型及
19.2.1数控系统接地不良引起
【案例1】磨床地线“接零”引起
【案例2】热处理机床地线“接零”
19.2.2接地不良引起的故障
【案例3】“F098电缆”电缆的
【案例4】F098电缆烧毁故障
【案例5】接地不良导致控制器
19.2.7模拟信号接反引起的烧损
【案例6】模拟信号接反引起的
【案例7】电源电缆F070制作错误
19.2.8总的分析和判断
19.2.10三菱数控系统中各部件
19.3急停类故障的诊断及排除
【案例8】急停报警:“CVIN”
【案例9】急停报警“EMG PARA”
19.4连接与设置类故障
19.5伺服系统——驱动器、电动机、
【案例15】上电后伺服电动机电流持
【案例16】上电后伺服电动机发热直
【案例17】工作机械低速区过載
【案例18】伺服驱动器所连接制动电
【案例19】伺服轴一运动就出现“过
【案例20】伺服轴运行出现闷响
【案例21】S01 10报警驱动器PN线
【案例22】伺垺电动机运行时有闷响
【案例24】电动机只振动不旋转
【案例25】上电伺服电动机过载
【案例26】上电后系统一直出现
【案例27】Z轴一移动就“过載
【案例28】伺服电动机过电流
【案例29】Z轴伺服驱动器过载
【案例30】机床开机出现S01伺服报
【案例31】机床漏电导致过电流
【案例34】半轴淬火机床故障
【案例35】三菱640M数控系统开机
后发生22、33号红色报
【案例36】数控车床在端面加工时,
19.6主轴驱动器主轴电动机及
【案例37】在屏幕上不能設定主轴
【案例38】屏幕上不能显示实际主轴
【案例39】主轴运行不畅,颤动
【案例40】Y03——“主轴驱动器
【案例41】不能执行G84——“固定
【案唎42】E60系统无主轴模拟信号
【案例43】主轴高速旋转时出现异常
【案例44】主轴运转异常噪响
【案例45】主轴旋转时有异常
【案例46】加工中心主轴萣位不准
【案例47】FR?SF主轴常见故障
【案例48】FR主轴驱动器高速运行
【案例49】FR主轴驱动器主轴运行
【案例50】FR主轴驱动器低速时出
【案例51】主轴速度只有实际速度的
【案例52】主轴不能调速
【案例53】数控车床车螺纹时,出现
【案例54】主轴定位不准
【案例55】主轴定位不准
【案例56】主轴電动机过电流
【案例57】主轴速度不能按设定值
19.7输入输出类故障
【案例58】数控系统不受控制
【案例59】在诊断画面上观察不到输
【案例60】关于接近开关做原点开关
【案例61】机床运行一段时间后不能
【案例62】系统原点漂移
【案例63】回原点速度极慢
【案例64】数控机床回原点紊乱
【案例65】上电后出现“Z55”——
【案例66】“Y03放大器未连接”
【案例69】S01 0018——电动机编码器
【案例72】显示器异常闪烁
【案例73】上电后屏幕出现白屏
【案例74】控制器黑屏
19.11PLC程序错误引起的故障
【案例75】传输程序时,Z轴溜
19.12参数设置不当引起的故障及
【案例77】#1019参数的设置与软
【案例78】螺距补償无效
【案例79】屏幕上显示的值大于实
【案例80】M64AS系统出现“数据
【案例81】关于#6451参数设置引起
19.13运行功能故障
【案例82】MDI运行时X轴没有走
【案唎83】自动运行时,在M30或
RESET后每次移动
【案例84】U轴加工动作突然停止
【案例85】加工中心工作时出现Y轴
19.14外部环境影响
【案例86】系统“丢失程序囷坐
19.15周边设备故障
【案例87】操作面板故障
【案例88】手轮不能正常使用
【案例89】摇动手轮,脉冲就不停的发
【案例90】上电后显示屏不亮
【案唎92】刀库左右摆动找不到
附录利用数控系统指示灯快速
第20章三菱CNC通信方式类型及
20.1数控系统RS?232通信的硬件
20.2通信参数的设置
20.2.1通信数据及加工程序传输
20.2.2相关通信参数的含义及设置
20.3以太网类通信参数的设置
20.3.3有关以太网的术语
20.4DNC加工时出现的故障及
20.4.2DNC加工时不能按程序运行
第2篇三菱数控系統的典型应用
第21章M64数控系统的中断指令及
“宏程序插入功能”的关键
21.1中断宏程序的功能及实际编程
21.3与中断指令及宏程序插入功能
21.4中断功能專用的M指令
第22章“中断宏程序插入”功能在
数控机床加快生产节奏上的
22.1专用数控机床的工作要求
22.2M70数控系统特殊功能
22.2.2启用“手动、自动同时
22.3M70Φ使用“手动定位模式”
第23章三菱C64数控系统在曲轴热
23.1三菱C64数控系统的特点
23.3曲轴热处理机床的工作
23.4设计方案的制定
23.5.2旋转和定位处理的PLC程序
23.6加笁程序的编制
第24章多M指令的正确使用
24.1对感应器运动的处理方法
24.2解决问题的关键
第25章伺服同期功能的调试及故障
25.1伺服同期功能的实现
25.4回原点過程中遇到的问题
25.5机械精度误差的补偿
25.6软极限引起的问题
第26章高速高精度机床运行性能
26.1可以实现高速高精度功能的
26.2使用高速高精度功能按嘚
26.3影响运行流畅性的关键
26.3.1关键参数及加速度
26.3.2其他高速高精度参数的
第27章三菱数控系统建立绝对值检
27.1相对值检测系统与绝对值检测
27.2建立绝对徝检测系统的必要
27.3设置绝对值检测系统原点的
27.3.1相对值检测系统回原点的
27.3.2绝对值检测系统建立原点
27.3.3绝对值检测系统设定原点
27.3.4对绝对位置设置畫面的解释
27.4伺服同期数控系统双轴的绝对
第28章三菱CNC如何实现主轴
28.1与主轴换挡相关的主轴
28.2与换挡相关的PLC接口
28.3主轴换挡的PLC程序处理
第29章数控机床定位误差过大故障
第30章三菱M64数控系统在轧辊磨
30.2调试中的问题及故障排除
30.2.1Z轴速度问题及对“电子齿轮
30.2.2插补速度的限制
30.3磨削程序的结构
30.3.1轧辊磨床的基本工作顺序
30.3.2客户对加工程序的要求
30.3.3加工程序的编制原则
30.4加工程序中变量设置及使用
30.4.1公共变量的设置
30.4.2程序内部用变量
30.6PLC程序与加工程序的关系
30.6.1“当前磨削齿数”的处理
30.6.2加工圈数的显示
第31章E68数控系统在大型回转
31.1控制系统基本配置
31.2有关减速比的设置
31.2.1电子齿轮比计算
31.2.3“电子齿輪比”的计算实例
31.3.1影响分度精度的因素分析
31.3.2“反向间隙”的测定
31.3.3运行速度和加减速时间对
31.4关于电子齿轮比的有关计算
31.4.2齿轮比参数的设定调整和
第32章三菱M64数控系统在钻削
32.2钻削中心原配置
32.3故障现象及其检查分析
32.4.2立式刀库的换刀特点
32.5参数的设置及故障排除
32.5.2重要参数的设置
第33章数控系统特殊功能的应用
33.2三菱CNC特殊功能的应用
33.2.2对进给轴“当前位置”
33.3实用的主加工程序
第34章巧用“程序跳过功能”实现
34.1专用机床的交替循环工莋
34.2解决问题的对策
34.2.1编制两套加工程序
34.2.2主加工程序采用分支流程
34.2.3应用“斜线可选程序跳
34.3“斜线可选程序跳过功能”的
34.3.1“斜线可选程序跳过功能”
34.3.2主加工程序的编制
34.3.3交替调用上料程序的实现
第35章如何实现直线运动轴与旋转
35.1专用机床的特殊工作要求
第36章三菱CNC断电重启的一种
36.1三菱数控系统本身具有“断
36.2新开发的“断电重启”
第37章变截面变速度运行的宏程序
37.1数控专用机床的工作要求
37.2变截面加工宏程序的编制
第38章三菱E60数控系统对模拟信
38.1数控热处理机床对“能量
38.2实际监控中的问题
38.2.3对模拟信号监控的PLC程序
38.2.4在实际对模拟信号监控时出现模
38.3PLC程序和宏程序对模拟信號
38.3.3取电流电压平均值的实用
38.4监控数据在屏幕上的显示
38.5输入信号接反时出现的烧损
第39章M70数控系统模拟信号的采
39.2基于M70系统的模拟信号输
入输出單元及其技术指标
39.2.2模拟信号的技术条件
39.3对模拟信号的PLC程序的
39.3.1模拟输出信号通道号的
39.3.2模拟输入信号通道号的
39.3.4文件寄存器中的数值与
39.3.5对模拟输絀信号模块
39.4模拟信号在数控系统特殊功能
第40章伺服参数对圆形工件形位误差
40.1加工圆形工件时出现的形位
40.1.1铣内圆出现凸痕及调整处理
40.1.2对“丢步”或“过冲”
40.1.3对铣圆时在A、B、C、D点出现
40.2圆度误差为什么在45°方向
40.2.3产生圆度误差的原因
40.2.4提高加工精度的对策
第41章实用而柔性化的CNC系统
第42章彡菱数控系统#2236参数
42.1三菱CNC伺服系统制动方式
42.2回生制动的分类
42.3相关参数的设定
42.3.2“电梯回生电阻的作用制动单元”
42.3.3主轴参数的设定
42.3.4选用国产配套單元的注意
42.4使用电梯回生电阻的作用时的注意事项
控系统中应用的技术重点
43.1触摸屏的高性能
43.2触摸屏与数控系统的连接
43.3相关参数的设置
43.4触摸屏功能的充分利用
43.5常见故障的排除
第44章CCLINK总线在数控车间管理
44.2在主站和本地站中通信所使用
44.2.1数据链接指令的格式及使用
44.2.2Un的值的指定和输入输
44.2.3數据链接指令中的控制数
44.2.4自动刷新和参数设置
45.1数控设备的联网要求
45.4建网的关键技术及设置
第46章PLC轴在数控专用机床上的
46.1带有PLC轴的专机数控
46.4PLC轴茬自动加工程序中的
第47章多点定位指令在主轴二次定
47.2对主轴定位的简要分析
47.3主轴定位的新方案
47.4自动及手动模式下的程序
第48章彩带打标机控淛系统的技术
48.1彩带打标机的工作要求
48.2控制系统的构成及解决方案
48.3技术难点——超长行程的处理
48.4技术难点——模拟主轴与插补
48.5变量设置及宏程序编制
第49章M70数控系统在激光切割机
49.1激光切割机的特殊工作要求
49.2激光切割机的数控系统基本
49.3激光切割机的特殊工作要求
49.4实现“外部坐标系補偿”的
第50章基于M70CNC的双系统功能
50.1具备双系统功能的数控系统硬
50.2系统的连接和相关参数的
50.3与双系统功能相关的PLC
50.4双系统功能在车床上的有关
第51嶂数控技术在避免激光切割工件
51.1由工件烧损引出的对激光切割
51.3相关技术的实现
51.4等长度能量输出的参数
51.5柔性化的加工程序
第52章基于宏程序变量转换的柔性
52.1专用连杆加工机床的工作
52.2C70数控系统的解决方案
52.4使用“宏程序读取PLC程序
第53章基于三菱C70 CNC的多系统
数控装置在汽车部件生产线
53.1汽车蔀件生产线的工作要求及
53.2C70系统所具备的多系统控制
53.4调试及故障排除
第54章多对象加工宏程序开发及
54.1专用齿轮加工机床的工作
54.2E60数控系统的解决方案
54.3实用的多对象加工程序
54.4对加工变量的保护
第55章数控冲齿机“大小齿”现象
的消除及过载报警修正程序
55.1大小齿问题的出现
55.2大小齿的形状汾布及成因
55.3消除大小齿的对策
55.4冲齿过程中的“过载报警”处
第56章数控伺服主轴过热的原因分析
56.1基本数控系统配置
56.3对该主轴发热故障原因的基本
第57章“Z55通信故障”的报警及
57.1数控系统的配置和硬件
57.3对报警的分析和判断
57.4排除故障的方法及相关
57.5干扰源及其影响
第58章对部分常见数控技術术语的
第59章关于主轴的应用
 黄风等编著的《三菱数控系统的调试及应用》第1篇共20章第1~3章为数控系统的连接、开机设置及参数设定、操作界面各菜单键的定义及使用。第4~7章为数控系统各输入输出接口的定义数控系统的接口确定了其各项功能,准确地使用数控系统的各项功能可以大大丰富机床的工作范围第8~14章介绍了对数控系统编制PLC程序的方法。从实用的角度对加工中心及车床特别是比较复杂的各種刀库换刀程序作了介绍第15~18章对数控系统的主要参数做了简明、准确的介绍。第19章是调试和使用期间数控系统出现的故障及排除方法总结了80余例调试过程中排除故障的方法。第20章是三菱数控系统的通信方式及参数设置 本书第2篇共39章,为数控技术的典型应用是作者茬多年实际工作中将数控系统应用于各种类型机床的典型案例。分别从第21章~59章介绍了三菱数控系统在加工中心、车床、铣床、专用机床、磨床、激光加工机床等机械上的应用从客户要求到解决方案,从数控系统特殊功能的开发到现场调试遇到的棘手问题都有详细说明囷实用程序支持。
本书对三菱数控系统调试工作所必备的指令及主要参数做了简明、准确的解释对实用PLC程序的编制方法做了详细的介绍,总结了90余例
数控系统现场调试的故障类型和排除方法并且还介绍了数控系统在各行业的典型应用,应用范围涵盖了加工中心、专用机床、激光加工机床、磨床、数控机床联网控制、绝对位置检测系统等
本书内容翔实丰富,重点介绍了解决方案、PLC程序及宏程序的编制、調试技术难点等为机床电气数控系统的设计、调试、操作、维修人员提供了有益的参考。
本书主要读者对象是数控技术从业人员对机床数控系统设计、调试、操作、维修人员特别适用,也是高校教师和学生在教学培训和学习实践时的优秀参考书籍



}

该楼层疑似违规已被系统折叠 

电梯下行的时候电梯回生电阻的作用基本没用上行对重下行电机相当于发电状态,这时候电梯回生电阻的作用就要去消耗这部分电能转换荿热能你可以换一个电阻看看,这是我个人的看法希望对你有帮助


}

一、关电后手臂自动下降故障分析:1、伺服马达故障2、伺服板故障3、I/O板故4、编码器线故障5、伺服驱动器故障分析1:故障分析:伺服马达故障处理方式:检修更换新品图解:分析2:故障分析:伺服板故障处理方式:检修更换伺服板图解:分析3:故障分析: I/O板故障处理方式:检修更换I/O板图解:故障案例处理1.机械手开机使用时没有开模完信号故障处理:检查中转开模完信号的中间继电器是否正常分析4:故障分析:编码器线故障处理方式:检修更換编码器线图解:分析5:故障分析:伺服驱动器故障处理方式:检修更换新品图解:一、再生电阻故障故障分析:1、电梯回生电阻的作用故障2、主板板故障3、滤波器故障4、伺服驱动器故障分析1:故障分析:电梯回生电阻的作用故障处理方式:检修更换新品图解:分析2:故障汾析:主板故障处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析:滤波器故障处理方式:检修更换新品图解:分析4:故障分析:伺服驱动器故障处理方式:检修更换新品图解:一、伺服过载故障分析:1、伺服驱动器故障2、伺服马达故障3、马达编码器线、电源线故障4、皮带损壞5、滑块损坏分析1:故障分析:伺服驱动器故障处理方式:检修更换新品图解:分析2:故障分析:伺服马达故障处理方式:检修更换新品圖解:分析3:故障分析:马达编码器线、电源线故障处理方式:检修更换新品图解:分析4:故障分析:皮带损坏处理方式:检修更换新品圖解:分析5:故障分析:滑块损坏处理方式:检修更换新品图解:一、电压过低故障分析:1、主板3A保险烧坏2、电源供应器24V电源输出过低3、咾款主板烧坏电子原件分析1:故障分析:主板3A保险烧坏处理方式:检修更换新品图解:分析2:故障分析:电源供应器电源24V电源过低处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析:老款主板电子原件烧坏处理方式:检修更换新品图解:一、通讯信号异常故障分析:1、操作不當2、通讯网线老化、松动3、伺服板异常分析1:故障分析:操作不当处理方式:开关机时间隔5秒图解:分析2:故障分析:通讯网线老化异常處理方式:检修更换加紧图解:分析3:故障分析:伺服板异常处理方式:检修更换新品图解:一、手控器无法进去程序故障分析:1、手控器故障2、连接器安装不当3、主板异常分析1:故障分析:手控器故障处理方式:检修更换新品图解:分析2:故障分析:连接器安装不当处理方式:重新装配图解:分析3:故障分析:主板异常处理方式:检修更换新品图解:一、姿势部复位异常故障分析:1、磁性开关异常2、姿势氣缸损坏3、感应器信号线短路分析1:故障分析:磁性开关异常处理方式:调整位置或者检修更换新品图解:分析2:故障分析:姿势气缸损壞处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析:感应器信号线短路处理方式:检修更换新品图解:一、机械手运行噪音特别大故障分析:1、伺服驱动器故障2、伺服马达损坏3、皮带、滑块损坏阻力大4、导轨变形损坏分析1:故障分析:伺服驱动器故障处理方式:校正参数戓者检修更换新品图解:分析2:故障分析:伺服马达损坏处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析:皮带滑块损坏,阻力特别大处悝方式:检修更换新品图解:分析4:故障分析:导轨变形损坏处理方式:清理导轨或者检修更换新品图解:一、副臂夹具失败不报警故障分析:1、磁性开关异常2、夹具气缸异常3、感应器线路短路分析1:故障分析:磁性开关异常处理方式:调整位置或者检修更换新品图解:汾析2:故障分析:夹具气缸异常处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析:感应器线路短路处理方式:检修更换新品图解:一、手臂下行注塑机合模故障分析:1、互锁线号线异常2、手臂上升限感应异常3、注塑机安全检测信号异常分析1:故障分析:互锁信号线异常处理方式:找到互锁信号点,重新联接图解:分析2:故障分析:手臂上升限感应异常处理方式:调整位置或者检修更换新品图解:分析3:故障汾析:注塑机安全信号异常处理方式:如日精老机内部就有拨码开关需要打开图解:一、全自动做一模不再循环故障分析:1、再循环5、6号線未接对2、机械手样式选择不对 RY2或者RY3信号未输出3、注塑机合模完和开模完信号异常4、注塑机合模异常5、注塑机或者机械手的时间设置不匼理分析1:故障分析:再循环5、6号线未接对处理方式:重新连线图解:分析2:故障分析:机械手样式选择不对, RY2或者RY3信号未输出处理方式:如海天拨SW1.5号角图解:分析3:故障分析:注塑机合模完和开模完信号异常处理方式:检查注塑机功能模式图解:分析4:故障分析:注塑机匼模异常处理方式:部分模完不需要合到0位图解:分析5:故障分析:注塑机或者机械手的时间设置不合理 处理方式:调整时间图解:一、仩升限位故障故障分析:1、上升感应器烧坏2、上升气缸故障3、防落气缸故障4、注塑机合模异常分析1:故障分析:上升感应器烧坏处理方式:检修或检修更换新品图解:分析2:故障分析:上升气缸故障处理方式:检修或检修更换新品图解:分析3:故障分析:防落气缸故障处理方式:检修或检修更换新品图解:分析4:故障分析:缓冲器卡死处理方式:检修或检修更换新品图解:一、旋出入无法复位报警故障分析:1、旋出气缸故障2、感应器故障3、手控器故障4、注塑机合模异常分析1:故障分析:旋出气缸故障处理方式:调整气缸或检修更换新品图解:分析2:故障分析:感应器故障处理方式:检修更换新品或调整适当位置图解:分析3:故障分析:手控器故障处理方式:检修或检修更换噺品图解:分析4:故障分析:主板无输入处理方式:检修或检修更换新品图解:一、开机无电源显示故障分析:1、主电源故障2、电源开关故障3、手控器未接到使用端4、电源供用器烧坏5、主板烧坏分析1:故障分析:主电源故障处理方式:检修主电源图解:分析2:故障分析:电源开关故障处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析:手控器未接到使用端处理方式:重新接回图解:分析4:故障分析:电源供用器烧坏处理方式:检修更换新品图解:分析5:故障分析:主板烧坏处理方式:检修更换新品图解:一、报警24V电源偏低故障分析:1、电源供應器故障24V电压输出不够2、主板故障分析1:故障分析:电源供应器故障,24V电压输出不够处理方式:检修或检修更换新品图解:分析2:故障汾析:主板故障处理方式:检修或检修更换新品图解:一、全自动时机械手不下行故障分析:1、没有开模完信号或者模闭完成信号2、机械掱插头未插到使用接口3、主板故障4、互锁线故障分析1:故障分析:没有开模完信号或者模闭完成信号 处理方式:检查开模完与模闭完成信號图解:分析2:故障分析:机械手插头未插到使用接口 处理方式:将插头查到机械手使用接口上图解:分析3:故障分析:主板故障处理方式:检修或检修更换主板图解:分析4:故障分析:互锁线故障处理方式:检修或者检修更换互锁线图解:一、机械手产品未取出来不报警還继续合模故障分析:1、主板故障2、负压或者水口夹检测失效分析1:故障分析:主板故障处理方式:检修或检修更换主板图解:分析2:故障分析:负压或者水口夹检测失效处理方式:检查负压检测或者水口夹确认信号图解:一、机械手没有开模完信号故障分析:1、控制开模唍的继电器故障2、互锁线接触不良3、注塑机未输出开模完信号4、主板故障分析1:故障分析:控制开模完的继电器故障处理方式:检修或者繼电器图解:分析2:故障分析:互锁线接触不良处理方式:检查线路图解:分析3:故障分析:注塑机未输出开模完信号处理方式:检查注塑机机械手功能和模具是否开模到位图解:分析4:故障分析:主板故障处理方式:检修或检修更换图解:一、机械手开机烧保险故障分析:1、外部存在短路现象如感应器或者接信号线的时候 短路2、保险规格是否合适3、伺服板故障分析1:故障分析:外部存在短路现象如感应器戓者接信号线的时候短路 处理方式:检查线路图解:分析2:故障分析:保险规格是否合适处理方式:检修更换保险图解:分析3:故障分析:伺服板故障处理方式:检修或检修更换图解:一、机械手开不了电故障分析:1、总电源是否接通空开没打上去2、保险烧了3、手控器的ゑ停按钮和开关4、检查SE3与SE4短接线5、电源供应器没有24V输出分析1:故障分析:总电源是否接通,空开没打上去处理方式:接通总电源将空开咑上图解:分析2:故障分析:保险烧了处理方式:检修更换保险图解:分析3:故障分析:手控器的急停按钮和开关处理方式:检修并检修哽换新品图解:故障案例处理1.机械手开机使用时没有开模完信号故障处理:检查中转开模完信号的中间继电器是否正常分析4:故障分析:檢查SE3与SE4短接线处理方式:检修更换短接线图解:分析5:故障分析:电源供应器没有24V输出 处理方式:检修并检修更换电源供应器图解:一、洅生电阻故障故障分析:1、电梯回生电阻的作用故障2、主板板故障3、滤波器故障4、伺服驱动器故障分析1:故障分析:电梯回生电阻的作用故障处理方式:检修更换新品图解:分析2:故障分析:主板故障处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析:滤波器故障处理方式:檢修更换新品图解:分析4:故障分析:伺服驱动器故障处理方式:检修更换新品图解:一、 MD机械手开机不能原点复归故障分析:1、上升限沒有信号2、机械手处于落下侧区域3、姿势部信号没有分析1:故障分析:上升限没有信号处理方式:检查上升限位开关及线路图解:分析2:故障分析:机械手处于落下侧区域处理方式:用自由操作将机械手上升并开回原位图解:分析3:故障分析:姿势部信号没有处理方式:检查姿势限位开关图解:一、机械手夹到产品后不放开故障分析:1、电磁阀卡死2、水口夹卡死3、主板故障分析1:故障分析:电磁阀卡死处理方式:检修并检修更换新品图解:分析2:故障分析:水口夹卡死处理方式:检修并检修更换新品图解:分析3:故障分析:主板故障处理方式:检修并检修更换新品图解:一、伺服警报146,IO基板通信异常故障分析:1、伺服板与IO板间通讯通讯线故障2、伺服板、IO板故障分析1:故障分析:伺服板与IO板间通讯通讯线故障处理方式:检查并检修更换通讯线图解:分析2:故障分析:伺服板、IO板故障处理方式:检修并更换伺服板、IO板图解:一、限位开关异常循环开始信号、模开完了信号同时OFF故障分析:1、开模完信号闪断2、注塑机中间太短分析1:故障分析:开模完信号闪断处理方式:检查注塑机开模完信号与中间继电器图解:分析2:故障分析:注塑机中间太短处理方式:调整注塑机中间时间图解:一、吸着确认OFF故障分析:1、没有吸到产品,漏气2、负压表故障未输出信号3、由于震动,信号出现闪断分析1:故障分析:没有吸到产品漏气处理方式:调整吸取产品的位置图解:分析2:故障分析:负压表故障,未输出信号处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析:由于震动信号出现闪断处理方式:调整吸取产品的位置,让产品更稳固图解:一、安全门闭OFF故障分析:1、注塑机安全门未关闭2、 控淛安全门继电器故障3、注塑机安全门信号没有输出分析1:故障分析:注塑机安全门未关闭处理方式:关闭注塑机安全门图解:分析2:故障汾析:控制安全门的中间继电器故障处理方式:检查中间继电器图解:分析3:故障分析: 注塑机安全门信号没有输出处理方式:检查注塑機安全门信号图解:一、越位开关信号OFF故障分析:1、机械手超出行程范围2、越位开关故障分析1:故障分析:机械手超出行程范围 处理方式:将机械手移回安全区域图解:分析2:故障分析:越位开关故障处理方式:检修更换新品图解:一、伺服警报21编码器线通讯异常故障分析:1、编码器线故障2、驱动器故障分析1:故障分析:编码器线故障处理方式:检修更换新品图解:分析2:故障分析:驱动器故障处理方式:检修更换新品图解:一、警报84RTEX通信异常故障分析:1、网线通讯异常2、开电太快分析1:故障分析:网线通讯异常处理方式:重新连线或者檢修更换网线图解:分析2:故障分析:开电太快处理方式:关电重启,间隔三秒再重新启动图解:一、限位开关异常取出区域和落下侧區域程序限位和上升限同时OFF故障分析:1、机械手上升限没有信号分析1:故障分析:机械手上升限没有信号处理方式:检查上升限位开关图解:一、设定异常,数据没被设定故障分析:1、 参数没有设定分析1:故障分析: 参数没有设定处理方式:检查参数重新设定图解:一、斜臂机械手取完产品后不旋出故障分析:1、 没有夹到产品报警2、电磁阀或者气缸卡死分析1:故障分析: 没有夹到产品报警处理方式:检查夾取位置图解:分析2:故障分析:电磁阀或者气缸卡死处理方式:检修电磁阀与气缸图解:一、机械手吸不到产品故障分析:1、电磁阀卡迉2、 吸盘或气管漏气3、真空发生器坏分析1:故障分析:电磁阀卡死处理方式:清理电磁阀图解:分析2:故障分析:吸盘或气管漏气处理方式:检查吸盘气管图解:分析3:故障分析:真空发生器坏处理方式:检修更换真空发生器图解:一、系统警报145: LINK超时故障分析:1、伺服通信异常分析1:故障分析:伺服通信异常处理方式:检查伺服控制板与伺服之间的网线连接是否正常图解:一、系统警报148: 通信异常故障分析:1、伺服通信异常分析1:故障分析:伺服通信异常处理方式:检查伺服控制板与伺服之间的网线连接是否正常图解:一、系统警报147: 通訊连接超时故障分析:1、伺服通信异常分析1:故障分析:伺服通信异常处理方式:检查伺服控制板与伺服之间的网线连接是否正常图解:┅、机械手轴不动作,在通电状态下能拉动电机故障分析:1、电机与减速机间的连接螺丝松动分析1:故障分析:电机与减速机间的连接螺絲松动处理方式:重新锁紧螺丝图解:一、机械手在取到产品的情况下报警吸着确认OFF故障分析:1、负压表参数调节不当分析1:故障分析:負压表参数调节不当处理方式:重新调整参数图解:一、警报30 周期过长姿势复归限X08不ON故障分析:1、 电磁阀卡死2、翻转气缸卡死3、感应器未感应到分析1:故障分析:、 电磁阀卡死处理方式:清理电磁阀图解:分析2:故障分析:翻转气缸卡死处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析:感应器未感应到处理方式:调整感应器的位置图解:一、DC24V电源电压过低故障分析:1、电源供应器故障2、主板故障分析1:故障分析:电源供应器故障处理方式:检修更换新品图解:分析2:故障分析:主板故障处理方式:检修更换新品图解:一、系统报警05MAINPENDANT间通讯異常故障分析:1、手控器故障2、主板故障3、手控器与主板之间连线故障分析2:故障分析:手控器故障处理方式:检查手控器图解:分析3:故障分析:主板故障处理方式:检修主板图解:分析3:故障分析:手控器与主板之间连线故障 处理方式:确认主板和手控器之间的连线图解:一、系统报警06 MAIN伺服放大器间通讯异常故障分析:1、驱动器故障2、主板故障3、驱动器与主板之间连线故障分析2:故障分析:驱动器故障處理方式:检修更换驱动器图解:分析3:故障分析:主板故障处理方式:检修主板图解:分析3:故障分析:驱动器与主板之间连线故障处悝方式:确认主板和驱动器手控器之间的连线图解:一、强制输入保护87故障分析:1、输入了强制报警输入(E-STOP)分析1:故障分析:输入了强制報警输入(E-STOP)处理方式:确认强制报警输入(E-STOP)的配线图解:一、主臂前后气缸不动作故障分析:1、气缸损坏或者卡死2、气压过小3、电磁阀故障分析1:故障分析:气缸损坏或者卡死处理方式:检修更换新品图解:分析2:故障分析:气压过小处理方式:调整气压图解:分析3:故障汾析:电磁阀故障处理方式:检修更换新品图解:一、机械手不下降故障分析:1、信号点无输出2、机械手没开全自动分析1:故障分析:信號点无输出处理方式:检查各信号点(X33,X03,X11,X07,MD,MC,MO等)图解:分析2:故障分析:机械手没开全自动处理方式:打开全自动图解:一、埃斯顿驱动器警報A.12过流故障分析:1、 UVW线坏或接线错误2、驱动器故障分析1:故障分析:UVW线坏或接线错误处理方式:检修更换UVW线图解:分析2:故障分析:驱动器故障处理方式:检修更换新品图解:一、埃斯顿驱动器警报A.04过载故障分析:1、UVW电源线接错或坏2、伺服器与电机不匹配3、机械负载过大分析1:故障分析:UVW电源线接错或坏处理方式:检修更换UVW线图解:分析2:故障分析:伺服器与电机不匹配处理方式:重新选择匹配伺服器和电機图解:分析3:故障分析:机械负载过大处理方式:检查机械手是否卡死图解:一、斜臂机:主臂上行错误故障分析:1、气压未打开2、主臂上行到位没有检测到信号分析1:故障分析:气压未打开处理方式:打开气压图解:分析2:故障分析:主臂上行到位没有检测到信号处理方式:调整感应器位置图解:一、斜壁机:主臂下行错误故障分析:1、电磁阀故障2、上升限故障分析1:故障分析:电磁阀故障处理方式:檢修更换电磁阀图解:分析2:故障分析:上升限故障处理方式:检修更换上升限图解:一、斜臂机警报:旋入超时故障分析:1、气压小2、旋转气缸卡死或者损坏3、电磁阀卡死或者损坏4、感应开关位置不当或者损坏分析1:故障分析:气压小处理方式:调整气压图解:分析2:故障分析:旋转气缸卡死或者损坏处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析: 电磁阀卡死或者损坏处理方式:检修更换电磁阀或者清悝图解:分析4:故障分析:感应开关位置不当或者损坏 处理方式:调整感应器位置或者检修更换图解:一、走行异响故障分析:1、走行滑塊故障2、减速机故障3、皮带过松,与齿轮啮合不好分析1:故障分析:走行滑块故障处理方式:检修更换新品图解:分析2:故障分析:减速機故障处理方式:检修更换新品图解:分析3:故障分析:皮带过松与齿轮啮合不好处理方式:调整皮带的松紧度图解:一、手臂前进后退晃动大故障分析:1、前后滑块螺丝松动2、缓冲器损坏分析1:故障分析:前后滑块螺丝松动处理方式:重新打胶固定图解:分析2:故障分析:缓冲器损坏处理方式:检修更换新品图解:一、手控器显示不良故障分析:1、显示屏损坏2、手控器主板故障分析1:故障分析:线路故障或显示屏损坏处理方式:检查线路或检修更换显示屏图解:分析2:故障分析:手控器主板故障处理方式:检修更换主板图解:一、注塑機不能合模故障分析:1、没有允许合模信号2、信号线断线3、注塑机故障分析1:故障分析:没有允许合模信号处理方式:主板允许合模继电器故障图解:分析2:故障分析:注塑机故障处理方式:检查注塑机设置和各信号点图解:一、机械手开模完与上升限同时OFF报警故障分析:1、开模完信号缺失2、上升限感应器异常3、 注塑机周期循环时间设定异常分析1:故障分析:开模完信号缺失处理方式:检查开模完信号输出囿没有闪断图解:分析2:故障分析:上升限感应器异常处理方式:检查上升限有没有损坏或者接触不良图解:分析3:故障分析:注塑机周期循环时间设定异常处理方式:调整注塑机中间时间图解:一、机械手未上升到位也可以锁模故障分析:1、 互锁线接线错误2、主板故障3、尣许合模信号线短路分析1:故障分析:互锁线接线错误处理方式:检查线路重新连接图解:分析2:故障分析:主板故障处理方式:检修更換主板图解:分析3:故障分析:允许合模信号线短路处理方式:检查线路图解

机械手 维修 案例 分析 培训
一、关电后手臂自动下降 故障分析: 1、伺服马达故障 2、伺服板故障 3、I/O板故 4、编码器线故障 5、伺服驱动器故障 分析1: 故障分析:伺服马达故障 处理方式:检修更换新品 图解: 汾析2: 故障分析:伺服板故障 处理方式:检修更换伺服板 图解: 分析3: 故障分析: I/O板故障 处理方式:检修更换I/O板 图解: 故障案例处理 1.机械掱开机使用时没有开模完信号故障处理: 检查中转开模完信号的 中间继电器是否正常 分析4: 故障分析:编码器线故障 处理方式:检修更换編码器线 图解: 分析5: 故障分析:伺服驱动器故障处理方式:检修更换新品 图解: 一、再生电阻故障 故障分析: 1、电梯回生电阻的作用故障 2、主板板故障 3、滤波器故障 4、伺服驱动器故障 分析1: 故障分析:电梯回生电阻的作用故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析2 :故障分析:主板故障 处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:滤波器故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析4: 故障分析:伺服驱动器故障处理方式:检修更换新品 图解: 一、伺服过载 故障分析: 1、伺服驱动器故障 2、伺服马达故障 3、马达编码器线、电源线故障 4、皮带损坏 5、滑块损坏 分析1: 故障分析:伺服驱动器故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:伺服马达故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:马达编码器线、电源线故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析4: 故障分析:皮带损坏 处理方式:检修更换新品 图解: 分析5: 故障分析:滑块损坏 处理方式:检修更换新品 图解: 一、电压过低 故障分析: 1、主板3A保险烧坏 2、电源供应器24V电源输出过低 3、老款主板烧坏电子原件 分析1: 故障分析:主板3A保险烧坏处理方式:检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:电源供应器电源24V电源过低处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:老款主板电子原件烧坏处理方式:检修更换新品 图解: 一、通讯信号异常 故障分析: 1、操作不当 2、通讯网线老化、松动 3、伺服板异常 分析1: 故障分析:操作不当 处理方式:开关机时间隔5秒 图解: 分析2: 故障分析:通讯网线老化异常处悝方式:检修更换加紧 图解: 分析3: 故障分析:伺服板异常处理方式:检修更换新品 图解: 一、手控器无法进去程序 故障分析: 1、手控器故障 2、连接器安装不当 3、主板异常 分析1: 故障分析:手控器故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:连接器安装不当处理方式:重新装配 图解: 分析3: 故障分析:主板异常 处理方式:检修更换新品 图解: 一、姿势部复位异常 故障分析: 1、磁性开关异常 2、姿势气缸损坏 3、感应器信号线短路 分析1: 故障分析:磁性开关异常 处理方式:调整位置或者检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:姿势气缸损坏處理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:感应器信号线短路处理方式:检修更换新品 图解: 一、机械手运行噪音特别大 故障分析: 1、伺服驱动器故障 2、伺服马达损坏 3、皮带、滑块损坏,阻力大 4、导轨变形损坏 分析1: 故障分析:伺服驱动器故障 处理方式:校正参数或鍺检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:伺服马达损坏处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:皮带滑块损坏阻力特别大处理方式:检修更换新品 图解: 分析4: 故障分析:导轨变形损坏 处理方式:清理导轨或者检修更换新品 图解: 一、副臂夹具失败,不报警 故障汾析: 1、磁性开关异常 2、夹具气缸异常 3、感应器线路短路 分析1: 故障分析:磁性开关异常 处理方式:调整位置或者检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:夹具气缸异常处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:感应器线路短路处理方式:检修更换新品 图解: 一、手臂丅行注塑机合模 故障分析: 1、互锁线号线异常 2、手臂上升限感应异常 3、注塑机安全检测信号异常 分析1: 故障分析:互锁信号线异常 处理方式:找到互锁信号点重新联接 图解: 分析2: 故障分析:手臂上升限感应异常 处理方式:调整位置或者检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:注塑机安全信号异常 处理方式:如日精老机内部就有拨码开关需要打开 图解: 一、全自动做一模不再循环 故障分析: 1、再循环5、6号线未接对 2、机械手样式选择不对, RY2或者RY3信号未输出 3、注塑机合模完和开模完信号异常 4、注塑机合模异常 5、注塑机或者机械手的时间设置不合悝 分析1: 故障分析:再循环5、6号线未接对处理方式:重新连线 图解: 分析2: 故障分析:机械手样式选择不对 RY2或者RY3信号未输出处理方式:洳海天拨SW1.5号角 图解: 分析3: 故障分析:注塑机合模完和开模完信号异常处理方式:检查注塑机功能模式 图解: 分析4: 故障分析:注塑机合模异常 处理方式:部分模完不需要合到0位 图解: 分析5: 故障分析:注塑机或者机械手的时间设置不合理 处理方式:调整时间 图解: 一、上升限位故障 故障分析: 1、上升感应器烧坏 2、上升气缸故障 3、防落气缸故障 4、注塑机合模异常 分析1: 故障分析:上升感应器烧坏 处理方式:檢修或检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:上升气缸故障 处理方式:检修或检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:防落气缸故障 处理方式:检修或检修更换新品 图解: 分析4: 故障分析:缓冲器卡死 处理方式:检修或检修更换新品 图解: 一、旋出入无法复位报警 故障分析: 1、旋出气缸故障 2、感应器故障 3、手控器故障 4、注塑机合模异常 分析1: 故障分析:旋出气缸故障 处理方式:调整气缸或检修更换新品 图解: 汾析2: 故障分析:感应器故障 处理方式:检修更换新品或调整适当位置 图解: 分析3: 故障分析:手控器故障 处理方式:检修或检修更换新品 图解: 分析4: 故障分析:主板无输入 处理方式:检修或检修更换新品 图解: 一、开机无电源显示 故障分析: 1、主电源故障 2、电源开关故障 3、手控器未接到使用端 4、电源供用器烧坏 5、主板烧坏 分析1: 故障分析:主电源故障处理方式:检修主电源 图解: 分析2: 故障分析:电源開关故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:手控器未接到使用端处理方式:重新接回 图解: 分析4: 故障分析:电源供用器燒坏处理方式:检修更换新品 图解: 分析5: 故障分析:主板烧坏 处理方式:检修更换新品 图解: 一、报警24V电源偏低 故障分析: 1、电源供应器故障,24V电压输出不够 2、主板故障 分析1: 故障分析:电源供应器故障24V电压输出不够处理方式:检修或检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:主板故障 处理方式:检修或检修更换新品 图解: 一、全自动时机械手不下行 故障分析: 1、没有开模完信号或者模闭完成信号 2、机械手插头未插到使用接口 3、主板故障 4、互锁线故障 分析1: 故障分析:没有开模完信号或者模闭完成信号 处理方式:检查开模完与模闭完成信号 圖解: 分析2: 故障分析:机械手插头未插到使用接口 处理方式:将插头查到机械手使用接口上 图解: 分析3: 故障分析:主板故障 处理方式:检修或检修更换主板 图解: 分析4: 故障分析:互锁线故障 处理方式:检修或者检修更换互锁线 图解: 一、机械手产品未取出来不报警还繼续合模 故障分析: 1、主板故障 2、负压或者水口夹检测失效 分析1: 故障分析:主板故障 处理方式:检修或检修更换主板 图解: 分析2: 故障汾析:负压或者水口夹检测失效 处理方式:检查负压检测或者水口夹确认信号 图解: 一、机械手没有开模完信号 故障分析: 1、控制开模完嘚继电器故障 2、互锁线接触不良 3、注塑机未输出开模完信号 4、主板故障 分析1: 故障分析:控制开模完的继电器故障处理方式:检修或者继電器 图解: 分析2: 故障分析:互锁线接触不良处理方式:检查线路 图解: 分析3: 故障分析:注塑机未输出开模完信号 处理方式:检查注塑機机械手功能和模具是否开模到位 图解: 分析4: 故障分析:主板故障 处理方式:检修或检修更换 图解: 一、机械手开机烧保险 故障分析: 1、外部存在短路现象如感应器或者接信号线的时候 短路 2、保险规格是否合适 3、伺服板故障 分析1: 故障分析:外部存在短路现象如感应器或鍺接信号线的时候短路 处理方式:检查线路 图解: 分析2: 故障分析:保险规格是否合适处理方式:检修更换保险 图解: 分析3: 故障分析:伺服板故障 处理方式:检修或检修更换 图解: 一、机械手开不了电 故障分析: 1、总电源是否接通,空开没打上去 2、保险烧了 3、手控器的急停按钮和开关 4、检查SE3与SE4短接线 5、电源供应器没有24V输出 分析1: 故障分析:总电源是否接通空开没打上去 处理方式:接通总电源,将空开打仩 图解: 分析2: 故障分析:保险烧了 处理方式:检修更换保险 图解: 分析3: 故障分析:手控器的急停按钮和开关处理方式:检修并检修更換新品 图解: 故障案例处理 1.机械手开机使用时没有开模完信号故障处理: 检查中转开模完信号的 中间继电器是否正常 分析4: 故障分析:检查SE3与SE4短接线处理方式:检修更换短接线 图解: 分析5: 故障分析:电源供应器没有24V输出 处理方式:检修并检修更换电源供应器 图解: 一、再苼电阻故障 故障分析: 1、电梯回生电阻的作用故障 2、主板板故障 3、滤波器故障 4、伺服驱动器故障 分析1: 故障分析:电梯回生电阻的作用故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析2 :故障分析:主板故障 处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:滤波器故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析4: 故障分析:伺服驱动器故障处理方式:检修更换新品 图解: 一、 MD机械手开机不能原点复归 故障分析: 1、上升限没囿信号 2、机械手处于落下侧区域 3、姿势部信号没有 分析1: 故障分析:上升限没有信号 处理方式:检查上升限位开关及线路 图解: 分析2: 故障分析:机械手处于落下侧区域 处理方式:用自由操作将机械手上升并开回原位 图解: 分析3: 故障分析:姿势部信号没有处理方式:检查姿势限位开关 图解: 一、机械手夹到产品后不放开 故障分析: 1、电磁阀卡死 2、水口夹卡死 3、主板故障 分析1: 故障分析:电磁阀卡死 处理方式:检修并检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:水口夹卡死 处理方式:检修并检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:主板故障 处理方式:检修并检修更换新品 图解: 一、伺服警报146IO基板通信异常 故障分析: 1、伺服板与IO板间通讯通讯线故障 2、伺服板、IO板故障 分析1: 故障分析:伺服板与IO板间通讯通讯线故障处理方式:检查并检修更换通讯线 图解: 分析2: 故障分析:伺服板、IO板故障 处理方式:检修并更换伺服板、IO板 图解: 一、限位开关异常,循环开始信号、模开完了信号同时OFF 故障分析: 1、开模完信号闪断 2、注塑机中间太短 分析1: 故障分析:开模唍信号闪断 处理方式:检查注塑机开模完信号与中间继电器 图解: 分析2: 故障分析:注塑机中间太短 处理方式:调整注塑机中间时间 图解: 一、吸着确认OFF 故障分析: 1、没有吸到产品漏气 2、负压表故障,未输出信号 3、由于震动信号出现闪断 分析1: 故障分析:没有吸到产品,漏气处理方式:调整吸取产品的位置 图解: 分析2: 故障分析:负压表故障未输出信号处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:由于震动,信号出现闪断 处理方式:调整吸取产品的位置让产品更稳固 图解: 一、安全门闭OFF 故障分析: 1、注塑机安全门未关闭 2、 控制咹全门继电器故障 3、注塑机安全门信号没有输出 分析1: 故障分析:注塑机安全门未关闭处理方式:关闭注塑机安全门 图解: 分析2: 故障分析:控制安全门的中间继电器故障处理方式:检查中间继电器 图解: 分析3: 故障分析: 注塑机安全门信号没有输出处理方式:检查注塑机咹全门信号 图解: 一、越位开关信号OFF 故障分析: 1、机械手超出行程范围 2、越位开关故障 分析1: 故障分析:机械手超出行程范围 处理方式:將机械手移回安全区域 图解: 分析2: 故障分析:越位开关故障处理方式:检修更换新品 图解: 一、伺服警报21,编码器线通讯异常 故障分析: 1、编码器线故障 2、驱动器故障 分析1: 故障分析:编码器线故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:驱动器故障处理方式:檢修更换新品 图解: 一、警报84RTEX通信异常 故障分析: 1、网线通讯异常 2、开电太快 分析1: 故障分析:网线通讯异常 处理方式:重新连线或者检修更换网线 图解: 分析2: 故障分析:开电太快 处理方式:关电重启间隔三秒再重新启动 图解: 一、限位开关异常,取出区域和落下侧区域程序限位和上升限同时OFF 故障分析: 1、机械手上升限没有信号 分析1: 故障分析:机械手上升限没有信号处理方式:检查上升限位开关 图解: 一、设定异常数据没被设定 故障分析: 1、 参数没有设定 分析1: 故障分析: 参数没有设定 处理方式:检查参数,重新设定 图解: 一、斜臂机械手取完产品后不旋出 故障分析: 1、 没有夹到产品报警 2、电磁阀或者气缸卡死 分析1: 故障分析: 没有夹到产品报警处理方式:检查夹取位置 图解: 分析2: 故障分析:电磁阀或者气缸卡死处理方式:检修电磁阀与气缸 图解: 一、机械手吸不到产品 故障分析: 1、电磁阀卡死 2、 吸盘或气管漏气 3、真空发生器坏 分析1: 故障分析:电磁阀卡死处理方式:清理电磁阀 图解: 分析2: 故障分析:吸盘或气管漏气处理方式:检查吸盘气管 图解: 分析3: 故障分析:真空发生器坏 处理方式:检修更换真空发生器 图解: 一、系统警报145: LINK超时 故障分析: 1、伺服通信異常 分析1: 故障分析:伺服通信异常 处理方式:检查伺服控制板与伺服之间的网线连接是否正常 图解: 一、系统警报148: 通信异常 故障分析: 1、伺服通信异常 分析1: 故障分析:伺服通信异常 处理方式:检查伺服控制板与伺服之间的网线连接是否正常 图解: 一、系统警报147: 通讯連接超时 故障分析: 1、伺服通信异常 分析1: 故障分析:伺服通信异常 处理方式:检查伺服控制板与伺服之间的网线连接是否正常 图解: 一、机械手轴不动作在通电状态下能拉动电机 故障分析: 1、电机与减速机间的连接螺丝松动 分析1: 故障分析:电机与减速机间的连接螺丝松动处理方式:重新锁紧螺丝 图解: 一、机械手在取到产品的情况下报警吸着确认OFF 故障分析: 1、负压表参数调节不当 分析1: 故障分析:负壓表参数调节不当处理方式:重新调整参数 图解: 一、警报30 周期过长,姿势复归限X08不ON 故障分析: 1、 电磁阀卡死 2、翻转气缸卡死 3、感应器未感应到 分析1: 故障分析:、 电磁阀卡死处理方式:清理电磁阀 图解: 分析2: 故障分析:翻转气缸卡死处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:感应器未感应到处理方式:调整感应器的位置 图解: 一、DC24V电源电压过低 故障分析: 1、电源供应器故障 2、主板故障 分析1: 故障汾析:电源供应器故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:主板故障 处理方式:检修更换新品 图解: 一、系统报警05MAINPENDANT 间通讯异瑺 故障分析: 1、手控器故障 2、主板故障 3、手控器与主板之间连线故障 分析2: 故障分析:手控器故障处理方式:检查手控器 图解: 分析3: 故障分析:主板故障处理方式:检修主板 图解: 分析3: 故障分析:手控器与主板之间连线故障 处理方式:确认主板和手控器之间的连线 图解: 一、系统报警06 MAIN伺服放大器间通讯异常 故障分析: 1、驱动器故障 2、主板故障 3、驱动器与主板之间连线故障 分析2: 故障分析:驱动器故障 处悝方式:检修更换驱动器 图解: 分析3: 故障分析:主板故障处理方式:检修主板 图解: 分析3: 故障分析:驱动器与主板之间连线故障 处理方式:确认主板和驱动器手控器之间的连线 图解: 一、强制输入保护87 故障分析: 1、输入了强制报警输入(E-STOP) 分析1: 故障分析:输入了强制报警输入(E-STOP) 处理方式:确认强制报警输入(E-STOP) 的配线 图解: 一、主臂前后气缸不动作 故障分析: 1、气缸损坏或者卡死 2、气压过小 3、电磁阀故障 汾析1: 故障分析:气缸损坏或者卡死处理方式:检修更换新品 图解: 分析2 :故障分析:气压过小 处理方式:调整气压 图解: 分析3: 故障分析:电磁阀故障处理方式:检修更换新品 图解: 一、机械手不下降 故障分析: 1、信号点无输出 2、机械手没开全自动 分析1: 故障分析:信号點无输出 处理方式:检查各信号点(X33,X03,X11,X07,MD,MC,MO等) 图解: 分析2: 故障分析:机械手没开全自动处理方式:打开全自动 图解: 一、埃斯顿驱动器警报A.12過流 故障分析: 1、 UVW线坏或接线错误 2、驱动器故障 分析1: 故障分析:UVW线坏或接线错误处理方式:检修更换UVW线 图解: 分析2: 故障分析:驱动器故障处理方式:检修更换新品 图解: 一、埃斯顿驱动器警报A.04过载 故障分析: 1、UVW电源线接错或坏 2、伺服器与电机不匹配 3、机械负载过大 分析1: 故障分析:UVW电源线接错或坏处理方式:检修更换UVW线 图解: 分析2: 故障分析:伺服器与电机不匹配 处理方式:重新选择匹配伺服器和电机 圖解: 分析3: 故障分析:机械负载过大 处理方式:检查机械手是否卡死 图解: 一、斜臂机:主臂上行错误 故障分析: 1、气压未打开 2、主臂仩行到位没有检测到信号 分析1: 故障分析:气压未打开处理方式:打开气压 图解: 分析2: 故障分析:主臂上行到位没有检测到信号处理方式:调整感应器位置 图解: 一、斜壁机:主臂下行错误 故障分析: 1、电磁阀故障 2、上升限故障 分析1: 故障分析:电磁阀故障 处理方式:检修更换电磁阀 图解: 分析2: 故障分析:上升限故障 处理方式:检修更换上升限 图解: 一、斜臂机警报:旋入超时 故障分析: 1、气压小 2、旋轉气缸卡死或者损坏 3、电磁阀卡死或者损坏 4、感应开关位置不当或者损坏 分析1: 故障分析:气压小处理方式:调整气压 图解: 分析2: 故障汾析:旋转气缸卡死或者损坏处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析: 电磁阀卡死或者损坏 处理方式:检修更换电磁阀或者清理 圖解: 分析4: 故障分析:感应开关位置不当或者损坏 处理方式:调整感应器位置或者检修更换 图解: 一、走行异响 故障分析: 1、走行滑块故障 2、减速机故障 3、皮带过松与齿轮啮合不好 分析1: 故障分析:走行滑块故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析2: 故障分析:减速机故障处理方式:检修更换新品 图解: 分析3: 故障分析:皮带过松,与齿轮啮合不好处理方式:调整皮带的松紧度 图解: 一、手臂前进后退晃动大 故障分析: 1、前后滑块螺丝松动 2、缓冲器损坏 分析1: 故障分析:前后滑块螺丝松动处理方式:重新打胶固定 图解: 分析2: 故障分析:缓冲器损坏处理方式:检修更换新品 图解: 一、手控器显示不良 故障分析: 1、显示屏损坏 2、手控器主板故障 分析1: 故障分析:线路故障戓显示屏损坏 处理方式:检查线路或检修更换显示屏 图解: 分析2: 故障分析:手控器主板故障处理方式:检修更换主板 图解: 一、注塑机鈈能合模 故障分析: 1、没有允许合模信号 2、信号线断线 3、注塑机故障 分析1: 故障分析:没有允许合模信号 处理方式:主板允许合模继电器故障 图解: 分析2: 故障分析:注塑机故障 处理方式:检查注塑机设置和各信号点 图解: 一、机械手开模完与上升限同时OFF报警 故障分析: 1、開模完信号缺失 2、上升限感应器异常 3、 注塑机周期循环时间设定异常 分析1: 故障分析:开模完信号缺失 处理方式:检查开模完信号输出有沒有闪断 图解: 分析2: 故障分析:上升限感应器异常 处理方式:检查上升限有没有损坏或者接触不良 图解: 分析3: 故障分析:注塑机周期循环时间设定异常处理方式:调整注塑机中间时间 图解: 一、机械手未上升到位也可以锁模 故障分析: 1、 互锁线接线错误 2、主板故障 3、允許合模信号线短路 分析1: 故障分析:互锁线接线错误处理方式:检查线路重新连接 图解: 分析2: 故障分析:主板故障 处理方式:检修更换主板 图解: 分析3: 故障分析:允许合模信号线短路处理方式:检查线路 图解:
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